
BDO分廠乙炔裝置原料電石因含有部分矽鐵,在破碎的過程中會破壞破碎機(jī)錘頭和襯板,損壞設(shè)備,因此在一段1#皮帶機(jī)頭,二段5#皮帶中部共裝有4臺除鐵器,對電石中的矽鐵進(jìn)行清除。四臺除鐵器歷運(yùn)行7年,在電石破碎的過程中,一旦鐵塊較大時,會吸在除鐵器上無法落下,導(dǎo)致皮帶打滑或設(shè)備故障,從而使大量的鐵沾在除鐵器上,處理難度大,檢修時間長,費(fèi)時費(fèi)力。還有一少部分鐵無法通過除鐵器有效處理進(jìn)入復(fù)合式破碎機(jī)內(nèi),損壞破碎機(jī)錘頭和襯板,同時除鐵器皮帶磨損速度快,更換頻次較高,加大設(shè)備損耗,影響設(shè)備長周期運(yùn)行。
2020年,BDO分廠加強(qiáng)現(xiàn)場重點(diǎn)難點(diǎn)問題攻關(guān),本著立足科學(xué)發(fā)展,實(shí)施自主創(chuàng)新的原則,通過對標(biāo)同類企業(yè),對現(xiàn)場電石破碎過程存在的問題詳細(xì)了解,經(jīng)過多方考察,對市場現(xiàn)有適合使用的除鐵器進(jìn)行對比,發(fā)現(xiàn)滾筒式除鐵器可以有效避免除鐵器粘鐵問題,減少設(shè)備檢修頻次,節(jié)省勞動力。在電石除鐵改造方案獲得批準(zhǔn)后,立即認(rèn)真編制計(jì)劃,做好修理前的準(zhǔn)備工作,既要保證不影響正常生產(chǎn),又要保證設(shè)備更換按時完工,通過與維保分廠溝通協(xié)商,將檢修工作分批分段進(jìn)行,首次將完成1#皮帶除鐵器的更換,利用每日上午破碎卸車的時間安裝新設(shè)備,在新設(shè)備安裝完成后對原來的除鐵器進(jìn)行拆除。
更換完成兩個月以來,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)良好,運(yùn)行穩(wěn)定,通過1#除鐵器除鐵后,5#皮帶中部除鐵器矽鐵量明顯下降。改造后的電石除鐵器,不但解決了除鐵器自身存在的問題,減少設(shè)備檢修頻次,節(jié)省現(xiàn)場人員勞動力。同時也降低了矽鐵對復(fù)合式破碎機(jī)錘頭,襯板及鍋底造成的損傷,降低設(shè)備運(yùn)行成本,為供料設(shè)備長周期運(yùn)行奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。(BDO分廠 孫斌峰)