
進入2021年,陜化公司圍繞水煤漿提濃多措并舉不斷優(yōu)化,2月份水煤漿濃度提升到62.8%以上,創(chuàng)歷史最好水平。氣化爐煤漿反應效率明顯提高,產(chǎn)氣量隨之提升,為合成氨生產(chǎn)高效穩(wěn)定長周期運行奠定基礎。
合成氨生產(chǎn)中,高濃度的水煤漿對系統(tǒng)高效穩(wěn)產(chǎn)發(fā)揮著重要作用。陜化公司控制原料煤粒度,滿足煤漿提濃要求。原料煤的硬度、粒度是煤漿提濃的基本要求,硬度或粒度大時,煤粒不易被磨細,制取的煤漿粒度粗、穩(wěn)定性差、不利于輸送;原料煤的硬度低或粒度小時,制取的煤漿粒度變細,易于制取高濃度煤漿。氣化分廠從原料煤進倉入手,嚴把進煤質(zhì)量關,對煤種、硬度、粒度、灰分、含水量嚴格篩選,從源頭上防止不合格煤種進入系統(tǒng)。
優(yōu)化磨機磨棒級配,改變煤漿粒度分布。磨棒級配直接影響煤漿粒度分布的合理與否,在煤種不變時,調(diào)整磨棒級配能夠有效調(diào)節(jié)煤漿粒度分布。技術組經(jīng)過調(diào)研,對磨機內(nèi)部磨棒級配進行了調(diào)整,提高磨棒硬度,增加磨棒重量,定期給磨機補加鋼棒,從而提升磨機制漿能力,達到了煤漿粒度分布要求。
改變磨機密封方式,穩(wěn)定煤漿濃度。以前磨煤機筒體采取螺栓加膠墊的方式密封,膠墊易老化,檢修頻次高,磨機運行周期短。經(jīng)過研究討論,陜化公司改用填料,不僅密封效果好,而且密封時間長,有效減少了磨機檢修頻次,延長了磨機運行周期,提升了磨機制漿能力,穩(wěn)定了煤漿濃度。
改進煤漿添加劑,增強煤漿提濃。水煤漿添加劑在煤漿提濃過程中能改變煤漿粘度,決定著煤漿的流動性和穩(wěn)定性。氣化分廠技術人員及時調(diào)整添加劑材料配比,確保煤漿粘度符合工藝指標。此外,氣化分廠還通過對磨機滾筒篩末端實施增加擋板改造,提高煤漿掛漿。增加回流裝置,對煤漿進行二次研磨,提供小粒度煤漿等手段,保證煤漿濃度。(張鐵靜)