
2025年,氣化分廠緊密?chē)@陜煤集團(tuán)“四種經(jīng)營(yíng)理念”,根據(jù)陜化公司“開(kāi)源節(jié)流提效年”的工作部署,在安全培訓(xùn)革新、設(shè)備精細(xì)運(yùn)維、員工能力提升、技術(shù)瓶頸突破等維度精準(zhǔn)發(fā)力,靶向施策,積極探索管理新思路、新方法,以一系列舉措激活管理新動(dòng)能,蹚出一條落實(shí)理念的實(shí)踐之路。 “掃碼答題” 讓安全培訓(xùn)省錢(qián)省時(shí)又入腦 傳統(tǒng)安全培訓(xùn)模式可能需要耗費(fèi)人力、物力進(jìn)行集中授課、印刷資料等,氣化分廠打破傳統(tǒng)安全培訓(xùn)“填鴨式”“走過(guò)場(chǎng)”的弊端,創(chuàng)新引入二維碼答題模式,踐行了用“緊日子”過(guò)“好日子”理念,讓這種創(chuàng)新的掃碼答題模式,充分利用現(xiàn)有的手機(jī),將安全知識(shí)、操作規(guī)程、事故案例等內(nèi)容整合到題庫(kù)中,員工可隨時(shí)隨地掃碼答題,還設(shè)置有“每日班前一問(wèn)”“每周分批考試”等環(huán)節(jié),針對(duì)員工普遍答錯(cuò)的知識(shí)點(diǎn)開(kāi)展集中培訓(xùn)和答疑。 在不增加過(guò)多成本的情況下,以新穎有趣的形式激發(fā)員工學(xué)習(xí)熱情,打破傳統(tǒng)安全培訓(xùn)形式單一、參與度低的弊端,增強(qiáng)員工安全意識(shí)和應(yīng)急能力,筑牢安全生產(chǎn)防線,以較低的成本投入實(shí)現(xiàn)安全培訓(xùn)效果的大幅提升。 小檢測(cè)設(shè)備撬動(dòng)設(shè)備管理“大賬本” 在氣化爐的檢修驗(yàn)收環(huán)節(jié),傳統(tǒng)清理驗(yàn)收方式存在檢測(cè)盲區(qū)多、效率低、風(fēng)險(xiǎn)高的弊端,已難以滿足精細(xì)化生產(chǎn)需求。氣化分廠積極探索創(chuàng)新,率先引入內(nèi)窺鏡、振動(dòng)頻譜分析儀等前沿檢測(cè)設(shè)備,為設(shè)備管理裝上“智慧大腦”。這一做法是用“賺錢(qián)”思維去“花錢(qián)”理念的生動(dòng)實(shí)踐。表面上看,引入先進(jìn)設(shè)備需要投入資金,但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,以“精準(zhǔn)診斷、超前預(yù)防”為核心理念的設(shè)備管理模式,能有效提升設(shè)備故障預(yù)判與處理能力,降低設(shè)備故障率,避免因檢測(cè)疏漏引發(fā)的安全隱患和生產(chǎn)中斷。 結(jié)果顯示,運(yùn)用這些先進(jìn)檢測(cè)設(shè)備后,分廠設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性大幅提升,設(shè)備維護(hù)成本顯著降低。在設(shè)備管理上的“花錢(qián)”行為,換來(lái)了生產(chǎn)效率的提升和成本的節(jié)約,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益的增長(zhǎng),體現(xiàn)了以“賺錢(qián)”為導(dǎo)向的“花錢(qián)”策略,為公司創(chuàng)造了更多價(jià)值。 三維輪崗為員工搭建立體“成長(zhǎng)橋梁” 為打破傳統(tǒng)崗位固化格局,氣化分廠用“乙方”思維做“甲方”的理念創(chuàng)新推出“主操-班長(zhǎng)-技術(shù)員”三維雙向輪崗機(jī)制,并實(shí)施“雙崗聯(lián)動(dòng)”培養(yǎng)計(jì)劃。以往在人才培養(yǎng)方面,“甲方”思維表現(xiàn)為只關(guān)注員工能否滿足當(dāng)前崗位需求,而“乙方”思維則要求站在員工職業(yè)發(fā)展的角度,主動(dòng)提供成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。聚焦為員工搭建立體成長(zhǎng)階梯,讓員工在不同崗位上學(xué)習(xí)多元業(yè)務(wù)知識(shí),實(shí)現(xiàn)從“單一技術(shù)能手”到“全能業(yè)務(wù)尖兵”的蛻變。輪崗期間,氣化分廠建立“雙導(dǎo)師”制度,為輪崗員工配備導(dǎo)師,在實(shí)操與理論層面進(jìn)行雙重指導(dǎo)。同時(shí),設(shè)置階段性考核目標(biāo),確保員工在輪崗過(guò)程中真正學(xué)有所獲。通過(guò)這一創(chuàng)新輪崗模式,讓員工不僅實(shí)現(xiàn)了從單一技能到綜合能力的跨越,還在崗位交流協(xié)作中實(shí)現(xiàn)知識(shí)共享與經(jīng)驗(yàn)互補(bǔ),提升了員工隊(duì)伍整體競(jìng)爭(zhēng)力,為分廠儲(chǔ)備了全能型人才。 小改造破解生產(chǎn)“老大難” 在“營(yíng)銷”思維中,需要關(guān)注市場(chǎng)需求、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力等因素,而運(yùn)用到生產(chǎn)中,就是要聚焦生產(chǎn)過(guò)程中存在的問(wèn)題,通過(guò)技術(shù)革新優(yōu)化生產(chǎn)工藝性能,提升生產(chǎn)效率,從而達(dá)到為企業(yè)創(chuàng)效增收的目的。 面對(duì)A/B/C氣化爐開(kāi)工抽引器效率低能耗高、D爐蒸汽放空浪費(fèi)大、曝氣風(fēng)機(jī)能效低等生產(chǎn)運(yùn)行中的弊端和問(wèn)題,分廠技術(shù)團(tuán)隊(duì)成立專項(xiàng)攻關(guān)小組,通過(guò)深入研究工藝原理與運(yùn)行現(xiàn)狀,多次外出對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)外廠先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),技術(shù)人員反復(fù)研討,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,制定出了詳細(xì)且科學(xué)的改造方案。經(jīng)測(cè)算,開(kāi)工抽引器改造完成后,預(yù)計(jì)每年可節(jié)約蒸汽及檢維修費(fèi)用約150萬(wàn)元;D爐蒸汽回收改造完成后,預(yù)計(jì)每年可創(chuàng)效100萬(wàn)元;曝氣風(fēng)機(jī)改造完成后,預(yù)計(jì)每年可節(jié)約用電40萬(wàn)千瓦時(shí)。(氣化分廠 劉華偉)