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陜西化工集團公眾號:提質(zhì)增效穩(wěn)增長,全力沖刺四季度(九)
發(fā)布時間:2024-11-13     作者:屈小強 王東偉   分享到:

 開欄語  


今年以來,化工集團嚴格按照陜煤集團“五個新突破”“七個全面深化”“八個精準發(fā)力”工作部署,深化拓展“四種經(jīng)營理念”,扎實推動“固根基、揚優(yōu)勢、補短板、強弱項”重點工作落地見效。所屬各單位聚焦提質(zhì)增效穩(wěn)增長,在抓重點破難點上持續(xù)發(fā)力,實施一系列得力舉措,通過優(yōu)化生產(chǎn)組織、細化成本管控、加強虧損治理、強化管理創(chuàng)新等,全力沖刺四季度,確保全年各項目標任務(wù)順利完成。


陜化公司磷銨月產(chǎn)量再創(chuàng)新高


10月份,陜化公司磷銨總產(chǎn)量3.4萬噸,再次刷新8月份剛剛創(chuàng)下的月產(chǎn)歷史最高紀錄。1-10月份磷銨總產(chǎn)量較去年同期增產(chǎn)1.5萬噸。



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10月份,該公司多次組織磷銨分廠技術(shù)管理人員召開專題會,緊盯小時產(chǎn)量和裝置開車率,從人員、機器、環(huán)保、管理四個方面進行全面分析。分管領(lǐng)導牽頭負責,以問題為導向,群策群力、集思廣益,通過優(yōu)化工藝、完善設(shè)施、統(tǒng)籌協(xié)作等,精準施策,深入挖潛。


源頭把控,實施分類配礦,提高裝置對不同品位磷礦適應(yīng)性。10月初,磷礦場庫存礦種多達9種,為摸清不同礦種的“脾性”,該公司要求技術(shù)組每天通報一次配礦小結(jié),根據(jù)傳統(tǒng)法、料漿法兩套系統(tǒng)運行情況,至少3天調(diào)整一次配礦比例,以嚴細實作風穩(wěn)定源頭,發(fā)揮兩套生產(chǎn)系統(tǒng)最大產(chǎn)能。


聚焦關(guān)鍵問題,攻堅克難,補齊短板,提高稀酸裝置開車率。以往,磷酸裝置過濾二系統(tǒng)負責接收全系統(tǒng)生產(chǎn)污水和濃縮沉降稠酸,導致裝置管線容易結(jié)垢,開車周期短。增加萃取槽壓縮空氣攪拌系統(tǒng)后,解決了反應(yīng)槽攪拌能力不能滿足生產(chǎn)實際的問題,生產(chǎn)能力較前期提升5%-10%,運行周期翻了一倍。通過優(yōu)化稀酸指標控制,將稀磷酸的酸濃提高一個百分點,單獨一套大濃縮系統(tǒng)就能滿足“傳統(tǒng)法”二銨的濃酸需求。同時,小濃縮裝置采用“滾酸”的模式保證“料漿法”磷銨產(chǎn)品的指標要求,為一銨裝置粉粒同開釋放產(chǎn)能奠定基礎(chǔ)。


決定傳統(tǒng)法二銨產(chǎn)量的是單位時間噴入造粒機內(nèi)的料漿量,而影響這一關(guān)鍵指標的是中和槽料漿泵噴漿是否持續(xù)。該公司技術(shù)組翻出原始檔案,對中和槽不同時期的變更進行技術(shù)分析,找準核心原因,隨機實施了中和槽折流板增大折流面積的改造,取得了較好效果,料漿管吹掃頻次從改造前平均5分鐘一次延長到15分鐘。噴漿的流量得到持續(xù)穩(wěn)定的保障,磷銨產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量得到大幅提升。


因時制宜,因勢利導,錯峰停車保障裝置長周期滿負荷生產(chǎn)。10月13日至16日重污染天氣三級響應(yīng),該公司立即調(diào)整生產(chǎn)組織思路,安排大濃縮系統(tǒng)提前計劃停車,熱洗清理,擇機組織稀酸裝置停車消缺,對影響生產(chǎn)的萃取槽防腐進行解決。響應(yīng)結(jié)束后,抓住一銨粉粒同開有利時機,調(diào)整工藝指標,充分釋放3個磷銨產(chǎn)品最大產(chǎn)能。(屈小強 王東偉)